曉南礦“矮采工作面采煤機劈幫工藝”取得良好應用效果

          曉南礦N1-1510工作面面長212米,走向長1453米,煤厚1.35米,采高1.4~1.5米。工作面運順為N1-1508工作面留巷巷道,曉南礦在N1-1508工作面收尾劈幫時應用了綜掘機施工拆除道,面長242米,整個過程歷經33天,占用掘進隊伍時間較長。曉南礦2021年在N1-1406矮采工作面曾嘗試過MG450/1050-WD型采煤機收尾劈幫,面長173米,由于該采煤機截割高度不足,巷道內作業空間小,頂板全部采用錨索支護,施工成本和難度較大。同時還需進行爆破拉底作業,安全風險較高,整個過程26天,施工效率較低。鑒于以往劈幫方式存在局限性,在公司管理層的推動下,經深入研討,決定于N1-1510采煤工作面試點采用MG400/890-WD1型采煤機實施劈幫作業。該型號采煤機性能參數優良,其最大采高可達2589mm,機面高度為875mm,下切深度達到426mm,各項指標均能充分滿足回撤巷道的高度標準。

          工作面于3月12日推進到位,3月13~15日更換采煤機,3月16~30日劈幫達到設計寬度,4月1~3日工作面拉底達到設計高度,共計耗時20天。

          隨著該項目的順利竣工,結合對劈幫技術應用實踐,得出以下結論:

          1.通過深入研究MG400/890-WD1型采煤機,全面解析其結構特征,包括機身構造、各部件布局等;精確掌握性能參數,像功率、截割力等,驗證該型采煤機適應矮采工作面收尾劈幫。

          2.根據設備參數和回撤方式,合理設計劈幫參數。由于該型采煤機截割高度有限,不能一次性完成全高度的劈幫,且受該型采煤機截割電機寬度限制,挑頂較慢,因此將工作面劈幫分為三個部分,即采煤機劈幫階段、采煤機削底階段、側卸式裝巖機拉底階段,直至滿足設計劈幫要求。

          3.根據工程驗收結果和回撤效果看,工作面劈幫技術參數完全滿足回撤要求,且劈幫效率得到了較大提高,為以后的矮采工作面劈幫工藝設計積累了寶貴經驗。

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